深圳时代电气为光明某工业园区(低压柜测温系统因环境干扰,误报率达15%,影响运维效率)进行防误报优化。设计优化方案:增加数据滤波算法(剔除瞬时波动数据,连续3次检测超温才触发报警),调整报警阈值(根据不同回路负荷特性差异化设定,如电机回路≥90℃,照明回路≥80℃),加装环境补偿模块(根据柜内温湿度修正报警阈值)。施工1天完成系统升级,调试时测试防误报效果(误报率降至2%以下)、报警准确性(真实超温时响应时间≤2秒)、阈值适配(不同回路报警逻辑合理)。优化后,运维人员无需频繁处理无效报警,专注解决真实故障,工作效率提升,园区供电稳定性增强。光伏储能一体化变压器测温系统,同时监测光伏输入与储能输出侧温度。福田区工厂测温系统

深圳时代电气为深圳地铁某车辆段(10kV高压柜位于轨道旁,受列车进出振动影响,测温传感器接线松动,数据跳变频繁)改造抗震测温系统。设计选用WB-930型轨道交通抗震传感器(内置减震缓冲结构,适应振动频率10-200Hz,振幅≤3mm),在12台高压柜的母线接头、断路器触点安装36个传感器(磁吸+防松螺栓双重固定,力矩值15N・m),配套抗震网关(控制箱内加装橡胶减震垫,接线端子采用防松螺母),数据接入地铁SCADA系统(与列车运行状态联动监测)。施工利用地铁夜间停运时段(23:00-5:00),传感器安装避开柜体振动节点,接线采用柔性耐疲劳电缆(多股铜芯,抗弯折),严格遵循GB50981-2014建筑机电工程抗震设计规范。调试时模拟列车振动(振动台测试,频率100Hz,振幅2mm),测试传感器稳定性(数据波动≤0.5℃)、通讯连续性(无断连)、测温精度(与红外仪偏差≤1℃)。改造后,传感器松动率从每月3次降至0,高压柜供电稳定,保障列车检修、调度设备用电安全,通过地铁运维部门专项验收。观澜团队每月配合地铁巡检,检查传感器固定状态,确保抗震效果。福田区工厂测温系统农村小卖部高低压柜测温系统,简易指示灯报警,红灯亮表示超温,直观易懂。

为宝安某电子工厂(低压柜测温点多,设备信息与测温数据脱节,维护时查找不便)进行数字化关联改造。建立数字化设备台账(含设备型号、投运日期、维护记录、备件信息、对应测温点ID),在测温平台中点击任意测温点,自动弹出关联台账(支持一键查看、导出),同步生成二维码(贴于柜体,扫码即可关联查看)。施工1天完成台账录入与平台对接,调试时测试关联准确性(100%对应)、数据同步(维护记录更新后平台实时显示)、便捷性(查找设备信息时间从10分钟缩短至1分钟)。改造后,工厂运维人员可通过测温数据快速定位设备详情,故障处理时快速调取维护历史和备件信息,维护效率提升60%,设备管理更精细化。
为光明某工业园区(高压柜接入变频器后,测温系统受谐波干扰,数据漂移超3℃)进行谐波兼容改造。设计在传感器与网关间加装有源谐波滤波器(THD≤3%),更换抗谐波型无线模块(工作频段避开变频器干扰频段),网关软件升级(增加数字滤波算法,剔除谐波干扰数据)。施工利用园区停产检修(1天),滤波器安装于传感器接线端(靠近设备,滤波效果更佳),接线采用屏蔽电缆(屏蔽层双端接地,接地电阻≤4Ω),遵循GB/T14549-1993电能质量公用电网谐波标准。调试时测试谐波环境(THD=25%)下的测温精度(偏差≤0.8℃)、通讯稳定性(24小时无断连)、数据恢复(干扰消除后数据快速回归正常)。改造后,测温系统适应含谐波的用电环境,准确监测高压柜温度,成功预警1次因谐波导致的局部过热,园区生产设备供电稳定,年减少因误判导致的停机1次。加油站变压器测温系统,防爆型测温模块,监测加油机供电回路,符合加油站安全规范。

为宝安区某工业园区(15台10kV高压柜,测温系统运行5年,部分传感器数据漂移)提供维护服务。维护内容:逐台校验28个无线传感器(用恒温槽校准,偏差超1℃的更换),清理网关天线灰尘(保障通讯),紧固松动的接线端子(力矩值8N・m),升级测温主机固件(优化报警逻辑),导出历史数据做趋势分析(评估柜内发热趋势)。施工利用园区停产间隙(1天完工),维护后测试系统响应(模拟加热,报警延迟≤1秒)、数据一致性(同相接头温差≤2℃)。维护后,测温精度恢复至±0.5℃,传感器故障率从15%降至3%,园区配电可靠性提升。观澜团队每4个月上门巡检,及时处理传感器异常。工厂仓库高低压柜测温系统,监测照明与通风设备,高温天气重点预警。福田区工厂测温系统
商业综合体高低压柜测温系统,分区域监测,某区域超温不影响其他区域供电。福田区工厂测温系统
深圳时代电气为龙华某物流冷库(10kV高压柜位于-10℃机房,测温传感器接线端子结冰,导致通讯中断,冬季故障频发)改造防结冰测温系统。设计选用WB-980型防结冰无线传感器(内置加热模块,温度≤0℃时自动启动加热,保持端子温度≥5℃),在8台高压柜安装24个传感器,配套带保温功能的网关(控制箱外壳加装保温层,内部加热,温度≥10℃),数据接入冷库温控平台(与机房heating系统联动,低温时同步提温)。施工选在冷库货物转运间隙(8小时),传感器加热模块接线与网关分开供电(防短路),接线端子涂防凝脂(防结冰),调试时测试防结冰效果(-10℃环境下运行24小时,端子无结冰)、测温精度(偏差≤0.8℃)、加热功耗(单传感器加热功率≤5W,节能)。改造后,冬季测温系统无故障,高压柜供电稳定,冷库制冷设备正常运行,年减少因结冰导致的停机损失约5万元。公司每冬季前检查加热模块,测试启动性能,保障低温环境运行。福田区工厂测温系统
深圳时代电气有限公司是一家有着先进的发展理念,先进的管理经验,在发展过程中不断完善自己,要求自己,不断创新,时刻准备着迎接更多挑战的活力公司,在广东省等地区的电工电气中汇聚了大量的人脉以及**,在业界也收获了很多良好的评价,这些都源自于自身的努力和大家共同进步的结果,这些评价对我们而言是比较好的前进动力,也促使我们在以后的道路上保持奋发图强、一往无前的进取创新精神,努力把公司发展战略推向一个新高度,在全体员工共同努力之下,全力拼搏将共同深圳时代电气供应和您一起携手走向更好的未来,创造更有价值的产品,我们将以更好的状态,更认真的态度,更饱满的精力去创造,去拼搏,去努力,让我们一起更好更快的成长!