纺织品水浆丝印网版清洗行业中,洗网水是解决网版糊网的关键试剂。棉织物水浆丝印后,网版易残留淀粉类浆料,传统水洗易导致网版发霉,张力损失率达15%,下次印刷易出现晕染。采用洗网水+乙醇+水(4:3:3)复配清洗剂,加入0.2%防霉剂,常温喷淋后浸泡5分钟,再用高压水枪冲洗。浆料残留去除率达99%,网版防霉测试(25℃/85%RH,30天)无霉变,张力损失率<2%。符合FZ/T 10013纺织品丝印标准,适配纺织印花厂,网版使用寿命从60次延长至250次,印花晕染率从10%降至0.2%,网版晾晒时间从8小时缩短至2小时,生产周期缩短60%。工业用洗网水,助力运动装备印刷网版的日常维护。无味无色无味洗网水供应商

锂电池隔膜涂覆模具清洗行业中,洗网水是保障涂覆均匀性的核 心试剂。锂电池陶瓷隔膜涂覆后,模具缝隙易残留陶瓷浆料,传统水基清洗易导致模具生锈,涂覆厚度偏差±5μm。采用洗网水+NMP+防锈剂(5:4:1)复配清洗剂,常温超声清洗(70kHz,12分钟)后,氮气吹干。浆料残留去除率达99.6%,模具型腔精度误差<0.01mm,涂覆厚度偏差缩小至±1μm。符合GB/T 31484锂电池标准,适配电池材料厂,模具使用寿命从1个月延长至6个月,隔膜合格率从92%提升至99.8%,电池循环寿命提升15%,生产成本降低12%。黄山洗网水厂家直销工业领域用洗网水,加速网版污渍溶解速度。

电子电路丝印网版清洗行业中,洗网水是清 除 焊膏残留的核 心试剂。PCB板锡膏丝印后,网版网穴易残留锡膏焊剂,传统酒精清洗能去除表面残留,网穴堵塞率达15%,导致下次印刷出现漏印。采用洗网水+异丙醇+乙酸乙酯(6:3:1)复配清洗剂,加入0.2%表面活性剂,在50℃超声清洗(60kHz,8分钟),再用压缩空气吹干。焊膏残留去除率达99.5%,网穴清洁度达99%,网版张力保持率达98%。符合IPC-A-610电子组件标准,适配电子丝印厂,网版重复使用次数从50次提升至200次,印刷漏印率从12%降至0.3%,网版更换成本降低75%,生产效率提升40%
智能手表表盘丝印后清洗行业中,洗网水是清 除溢墨的专 用试剂。蓝宝石玻璃表盘丝印Logo后,易出现油墨溢边,传统酒精擦拭易划伤玻璃,废品率达10%。采用洗网水+异丙醇+玻璃保护剂(7:2:1)复配清洗剂,用无尘布蘸取后精 准擦拭溢墨处,静置2分钟后用氮气吹干。溢墨去除率达99.5%,表盘表面硬度保持9H,无划痕,Logo边缘精度误差<0.01mm。符合GB/T 30244智能穿戴设备标准,适配电子厂,表盘合格率从90%提升至99.8%,废品损失降低90%,高 端智能手表占比从60%提升至95%,出口利润率提升20%。用洗网水在工业,确保玻璃印刷网版无残留。

光伏组件边框丝印后清洗行业中,洗网水是清 除残留油墨的核 心试剂。铝合金光伏边框丝印型号后,易残留油墨,传统汽油清洗易使边框氧化,耐盐雾测试500小时。采用洗网水+异丙醇+防锈剂(7:2:1)复配清洗剂,常温喷淋后超声清洗(60kHz,8分钟),热风烘干后涂覆防锈膜。油墨残留去除率达99.5%,边框表面氧化膜完好率达99%,耐盐雾测试提升至1500小时。符合GB/T 9535光伏组件标准,适配光伏企业,边框合格率从92%提升至99.8%,组件户外使用寿命从20年延长至30年,运维成本降低60%,电站发电量提升3%。洗网水在工业,用于皮革制品印刷网版的污渍清理。连云港洗网水储存条件
洗网水用于工业,助力建材装饰印刷网版维护。无味无色无味洗网水供应商
玻璃丝印网版清洗行业中,洗网水是提升网版耐用性的核 心成分。玻璃器皿丝印后,网版残留的无机颜料与丝印胶易固化,传统汽油清洗挥发过快,清洗不彻底,网版堵塞率达18%。采用洗网水+丙二醇甲醚+乙酸丁酯(6:2:2)复配清洗剂,加入0.3%颜料分散剂,45℃超声清洗(50kHz,10分钟),冷风烘干。颜料残留去除率达99.3%,网版网穴通透率100%,耐酸碱腐蚀测试(pH 2-12)无损伤。符合GB/T 19784玻璃丝印标准,适配玻璃制品厂,网版重复使用次数从40次提升至180次,玻璃丝印废品率从15%降至0.4%,网版维护成本降低80%,批量生产一致性提升30%。无味无色无味洗网水供应商
LED灯珠支架丝印网版清洗行业中,洗网水是保障导电性能的关键试剂。LED灯珠支架银浆丝印后,网版网穴易残留银浆颗粒,传统NMP溶剂清洗成本高,且网版溶胀率达5%,导致银浆印刷厚度偏差±0.05mm。采用洗网水+NMP+异丙醇(5:4:1)复配清洗剂,常温超声清洗(70kHz,12分钟)后,真空干燥(50℃,3分钟)。银浆残留去除率达99.6%,网版溶胀率<0.5%,印刷银浆厚度偏差缩小至±0.01mm,灯珠导电性能稳定性提升30%。符合GB/T 24824 LED灯珠标准,适配电子元件厂,网版重复使用次数从100次提升至400次,灯珠合格率从92%提升至99.8%,溶剂成本降低40%,灯珠光衰...