瑜伽垫丝印网版清洗行业中,洗网水是提升印花耐摩擦性的核 心成分。PVC瑜伽垫丝印图案后,网版残留的塑胶油墨易结块,传统汽油清洗易使网版老化,印花耐摩擦牢度2级,水洗5次后褪色。采用洗网水+异丙醇+耐磨剂(7:2:1)复配清洗剂,常温浸泡10分钟后,软毛刷清洗网穴,热风烘干(60℃,5分钟)。油墨残留去除率达99.2%,网版网穴通透率100%,瑜伽垫印花耐摩擦测试500次无脱色,耐水洗10次色彩保持率达98%。符合QB/T 2984瑜伽垫标准,适配运动用品厂,网版使用寿命从50次延长至200次,印刷合格率从90%提升至99.7%,瑜伽垫防滑性能提升20%,高 端瑜伽垫订单占比从40%提升至85%。工业洗网水,迅速分解网版上的水性 UV 油墨。常州无味无色无味洗网水

礼品包装烫金网版清洗行业中,洗网水是清 除烫金胶残留的专 用试剂。礼品盒烫金丝印后,网版残留的烫金胶易固化,传统柴油清洗易污染网版,烫金图案光泽度下降30%。采用洗网水+丁醇+乙酸乙酯(6:3:1)复配清洗剂,40℃浸泡12分钟后,软布轻擦网穴,再用压缩空气吹干。烫金胶残留去除率达99.2%,网版表面光洁度达Ra0.08μm,烫金图案光泽度保持率达98%。符合QB/T 1693礼品包装标准,适配包装印刷厂,网版使用寿命从40次延长至180次,烫金合格率从87%提升至99.6%,礼品盒高 端化率从50%提升至90%,出口订单量增加30%。合肥洗网水成分工业领域用洗网水,加速网版污渍溶解速度。

小型精密齿轮脱脂行业中,洗网水是提升传动精度的核 心试剂。微型电机齿轮装配前,需去除加工残留的切削油与金属碎屑,传统煤油清洗不彻底,导致齿轮传动噪音达65dB,磨损率达8%/千小时。采用电子级洗网水+异丙醇(8:2)复配脱脂剂,常温超声清洗(70kHz,10分钟)后,真空干燥(50℃,3分钟)。油污残留量<0.1mg/m²,齿轮表面光洁度达Ra0.1μm,传动噪音降至45dB,磨损率降至1%/千小时。符合GB/T 10095齿轮精度标准,适配微型电机厂,齿轮合格率从93%提升至99.9%,电机使用寿命从3年延长至10年,故障报修率从10%降至0.4%,生产成本降低12%。
LED灯珠支架丝印网版清洗行业中,洗网水是保障导电性能的关键试剂。LED灯珠支架银浆丝印后,网版网穴易残留银浆颗粒,传统NMP溶剂清洗成本高,且网版溶胀率达5%,导致银浆印刷厚度偏差±0.05mm。采用洗网水+NMP+异丙醇(5:4:1)复配清洗剂,常温超声清洗(70kHz,12分钟)后,真空干燥(50℃,3分钟)。银浆残留去除率达99.6%,网版溶胀率<0.5%,印刷银浆厚度偏差缩小至±0.01mm,灯珠导电性能稳定性提升30%。符合GB/T 24824 LED灯珠标准,适配电子元件厂,网版重复使用次数从100次提升至400次,灯珠合格率从92%提升至99.8%,溶剂成本降低40%,灯珠光衰率从8%/年降至2%/年。工业领域用洗网水,优化网版张力稳定性。

太阳能电池片银浆丝印网版清洗行业中,洗网水是提升光电转换效率的关键试剂。太阳能电池片银浆电极丝印后,网版残留的银浆颗粒易导致电极线宽偏差,传统清洗网版损耗率达15%,光电转换效率21%。采用洗网水+NMP+洗网水(5:4:1)复配清洗剂,常温浸泡15分钟后,超声清洗(60kHz,12分钟),氮气吹干。银浆残留去除率达99.6%,网版线宽精度保持率达99%,电极线宽偏差±0.01mm。符合GB/T 6495太阳能电池标准,适配光伏企业,网版重复使用次数从100次提升至400次,电池光电转换效率提升至23%,银浆用量减少8%,光伏组件功率提升10W。工业级洗网水,提升网版清洗质量,推动生产发展。洗网水量大优惠
洗网水用于工业,提升网版印刷图案的立体感。常州无味无色无味洗网水
陶瓷花纸丝印网版清洗行业中,洗网水是保障图案精度的关键试剂。陶瓷花纸用网版易残留釉料颗粒与树脂粘结剂,传统煤油清洗易腐蚀尼龙网纱,网版破损率达20%,图案套印误差>0.1mm。采用洗网水+二甲苯+乙醇(5:3:2)复配清洗剂,常温浸泡10分钟后,软毛刷轻刷网穴,再用纯水漂洗。釉料残留去除率达99.2%,网纱断裂强度保持率达97%,套印误差缩小至±0.03mm。符合QB/T 4037陶瓷花纸标准,适配陶瓷印刷厂,网版使用寿命从30次延长至150次,花纸印刷合格率从88%提升至99.6%,破损网版损耗率从20%降至0.5%,高 端陶瓷图案精度达标率100%。常州无味无色无味洗网水
新能源电池电极丝印网版清洗行业中,洗网水是保障电极精度的核 心试剂。锂电池正极浆料丝印后,网版残留的磷酸铁锂颗粒易堵塞网穴,传统NMP溶剂清洗成本高,网版溶胀率达5%。采用洗网水+NMP+异丙醇(5:4:1)复配清洗剂,常温超声清洗(70kHz,12分钟),真空干燥(60℃,5分钟)。电极浆料残留去除率达99.6%,网版溶胀率<0.5%,丝印电极厚度误差从±0.05mm降至±0.01mm。符合GB/T 31484锂电池标准,适配电池生产厂,网版重复使用次数从80次提升至300次,电极印刷合格率从91%提升至99.8%,溶剂成本降低40%,电池能量密度提升5%。洗网水用于工业,优化网版印刷图案...